5S事例:比表面積測定装置試料管スタンド改良 by開発部


2024年4月の開発部(古川工場)の5S活動事例を紹介します。

開発部では「比表面積測定装置試料管スタンド改良」を実施しました。

<改善前の状態&問題点>

細長い試料管にサンプルを充填する際、測定装置に付属のシリコン製スタンドを用いています。スタンドは不透明なため、充填部が隠れていて充填量を確認する際には試料管を何度も持ち上げる必要があり、手間でした。

改善前画像

<改善後の状態&効果>

円筒部の一部を切り欠いたスタンドの3DモデルをCADで作成し、3Dプリンタで造形しました。円筒部の一部を切り欠いたスタンドを作製したことで、試料管を持ち上げなくてもサンプル充填量が一目でわかるようになりました。

改善後画像

 

5S事例:FRA横エアーガン置き場の改善 by開発部


2024年4月の開発部(古川工場)の5S活動事例を紹介します。

開発部では「FRA横エアーガン置き場の改善」を実施しました。

<改善前の状態&問題点>

FRA使用時、エアーを使った作業があります。FRA近くに黄色いフックがあり、エアーガンを引っ掛けられるようになっています。しかし、黄色いフックが大きく、通路に飛び出しているため、作業者に引っ掛かり痛い思いをしたり、服に引っ掛かり破けてしまったりする可能性があります。また、黄色いフックが邪魔で、通路が通りにくい時がありました。

改善前画像

<改善後の状態&効果>

黄色いフックを取り外し、小さめの引っ掛かり(壁付けホルダー)を取り付けました。結果、作業者や作業者の服に引っ掛かる可能性が低くなりました。また、通路が通りやすくなりました。

改善後画像

 

5S事例:No.8室廃棄紛用タンクの置き場改善 by製造部


2024年3月の製造部(本社)の5S活動事例を紹介します。

製造部では「No.8室廃棄紛用タンクの置き場改善」を実施しました。

<改善前の状態&問題点>

No.8室で使用している廃棄紛用タンクはタンク交換後適当に直置きされ定置管理されておらず清掃しづらい状態となっていました。

改善前画像

<改善後の状態&効果>

廃棄紛用タンクのラックをスペーシアで作成して交換後タンクを置けるようにしました。定置管理されるようになりタンク周辺の清掃もしやすくなりました。

改善後画像

 

5S事例:機械部品の保管方法改善 by製造部


2024年3月の製造部(本社)の5S活動事例を紹介します。

製造部では「機械部品の保管方法改善」を実施しました。

<改善前の状態&問題点>

ある機械部品の保管場所には保護する物が無く置いてある状態の為使用時の移動等で破損しやすい状態にありました。

改善前画像

<改善後の状態&効果>

専用のケースを用意して保管できるようにしました。保護された状態になったので破損してしまう危険性が少なくなり持ち運びしやすくなりました。

改善後画像

 

5S事例:台車の天板交換 by設備保全部


2023年4月の設備保全部(古川工場)の5S活動事例を紹介します。

設備保全部では「台車の天板交換」を実施しました。

<改善前の状態&問題点>

長年使用している台車の天板が酷く劣化し、撓みや剥がれがある状態でした。

改善前画像

<改善後の状態&効果>

天板を新しいコンパネで製作しました。 運搬に支障がなくなり見た目も良くなりました。

改善後画像

5S事例:温度湿度測定記録の運転部屋管理 by設備保全部


2023年4月の設備保全部(古川工場)の5S活動事例を紹介します。

設備保全部では「温度湿度測定記録の運転部屋管理」を実施しました。

<改善前の状態&問題点>

工作室(試運転部屋)で使用することの多い“振動温度測定記録表”は ミーティングルームで管理しているため、使用する際に取りに戻ることが多々ありました。

改善前画像

<改善後の状態&効果>

埃が被らないようファイルに機械別で管理し、必要な記録書類が取り出せるよう試運転部屋にも設置しました。

改善後画像

 

5S事例:4-1-1室制御盤積算計の移動 by第2製造部


2024年2月の第2製造部(古川工場)の5S活動事例を紹介します。

第2製造部では「4-1-1室制御盤積算計の移動」を実施しました。

<改善前の状態&問題点>

4-1-1室制御盤に付いている積算計は制御盤内にあります。確認のたびに制御盤の扉を開けなくてはならず、手間がかかります。

改善前画像

<改善後の状態&効果>

積算計を扉の外に取り付けました。これにより一目で見えるようになりました。

改善後画像

 

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