エアーホースが汚れないようにしました!by品質保証部(本社)


2015年8月の品質保証部(本社)の5S活動事例を紹介します。

今回、本社品質保証部ではエアーホースのリールを設置して、ホースが汚れないようにしました。

<改善前の状態&問題点>

作業室のエアーホースは、ホースを巻いて壁に掛けていましたが、巻き方が雑だと、床に垂れ下がってホースが汚れたりしていました。

エアーホースリール設置

<改善後の状態&効果>

リールを設置することで、使用時に必要な長さだけ伸ばし、収納時も床に垂れ下がることが無くなり、ホースが汚れることも無くなりました。

エアーホースリール設置

電子顕微鏡用具を定置管理するようにしました!by開発部


2015年8月の開発部(古川工場)の5S活動事例を紹介します。

今回、開発部では電子顕微鏡用具の定置管理をするようにしました。

<改善前の状態&問題点>

電子顕微鏡用具は引出の中にバラバラに入っており見栄えが悪く、またサンプル台(写真手前の丸いもの)が使用後のものと未使用のものが混在することも多々あり、使い勝手が悪い状態でした。

顕微鏡用具の定置管理

<改善後の状態&効果>

必要となる器具を揃え、定位置管理を行いました。これによって各器具をどこにしまえばいいか一目で分かるようになり、使いやすさと見栄えが改善しました。サンプル台も未使用のものと使用中のものをケースで分けることで混同を防止し、サンプル自体も保護できるようになりました。

顕微鏡用具の定置管理

マグネット・シャコ万力等を定置管理するようにしました!by技術部


2015年7月の技術部(古川工場)の5S活動事例を紹介します。

今回、技術部ではマグネット・シャコ万力等を定置管理するようにしました。

<改善前の状態&問題点>

溶接用マグネット、シャコ万力、ハンドバイス、溶接手袋が壁やボックスにバラバラに置かれていました。どこに何があるのかひと目では分からない状態で、見た目もよくありませんでした。

マグネット・シャコ万力等を定置管理するようにしました

<改善後の状態&効果>

それぞれの道具をフックに掛けて保管できるような専用パネルを製作し、定置管理するようにしました。これにより、何がどこにあるかをひと目で分かるようになり、探す手間が低減しました。

マグネット・シャコ万力等を定置管理するようにしました

金属探知機作業時の人手を減らしました!by原料課


2015年7月の原料課(古川工場)の5S活動事例を紹介します。

今回、原料課では金属探知機作業時にフレコンを支える作業者がいなくてもいいように改善をし、人手を減らしました。

<改善前の状態&問題点>

金属探知機の出口に設置したフレコンは、ある程度の量のものがフレコン内に溜まるまでは自立しないため、人が支えていないと、ものがうまく入っていかない状態でした。

金属探知機作業時の人手を減らしました

<改善後の状態&効果>

金属探知機に、ポールを取り付け、フレコンの紐が引っ掛けられるようにしました。

これにより人が支えていなくても、金属探知機を通過したものがうまくフレコンに入るようになり、この作業にかかる人手を減らすことができました。また、ポールは伸縮式なので、片付け時には今まで同様のスペースで済み場所をとりません。

金属探知機作業時の人手を減らしました

機械置き場のエリア別け方法を見直しました!by第2製造部


2015年6月の第2製造部(古川工場)の5S活動事例を紹介します。

今回、第2製造部では機械置き場のエリア別け方法を見直しました。

<改善前の状態&問題点>

以前、機械置き場の整理を行った際に黄色ラインで見える化を行い、「ライン内にはみ出して物を置かない」というルールを決めました。しかし、時間が経つにつれ、はみ出して物が置かれることが度々あり、見直す必要があると判断しました。                                   

機会置き場エリア別け

<改善後の状態&効果>

黄色のライン上に、ポールとチェーンを設置しました。この改善により、区分がさらに明確となり、はみ出して物が置かれることは無くなりました。

機会置き場エリア別け

郵便物計量時の不便を軽減しました!by総務部


2015年6月の総務部(古川工場)の5S活動事例を紹介します。

今回、総務部では郵便物計量時の不便を軽減しました。

<改善前の状態&問題点>

大きめの封筒を計量する際、封筒を乗せる秤部分が狭いので、封筒がずれて周囲のものに触れて正確に量れなかったり、重量表示が封筒に隠されてしまい重量が分かりにくかったりしていました。また、大きな秤に置き換えるためのスペースもありませんでした。

郵便物計量時の不便を軽減

<改善後の状態&効果>

中古バインダーを加工したものを秤の上に置き、封筒を縦置きできるようにしました。これにより封筒が周囲のものに触れることは減り、重量表示も見やすくなったため、計量しやすくなりました。

郵便物計量時の不便を軽減

サンプル袋の保管方法を改善し整理整頓しました!by開発部


2015年5月の開発部(古川工場)の5S活動事例を紹介します。

今回、開発部ではサンプル袋の保管方法を改善し整理整頓しました。

<改善前の状態&問題点>

開発部では複数の種類のサンプル袋を使用する為、実験室には多くのサンプル袋を保持しています。引き出しの中に保管していますが、袋サイズの種類も多く袋同士が重なっており、必要なサイズのサンプル袋を見つけにくく、取り出しにくい状態でした。

サンプル袋の整理整頓

<改善後の状態&効果>

ファイルケースでサンプル袋ケースを作成し、種類ごとに分けて収納し、サイズをラベル表示しました。これにより必要なサンプル袋がすぐにわかり、取り出しやすくなりました。またケース上部に取り出し口を作成したことで、片手でサンプル袋を引き出せ作業効率も良くなりました。

サンプル袋の整理整頓
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